前11個月,河南油田采油二廠實施防砂專項治理44井次,增油3591噸,生產(chǎn)時率由39.1%提高到96.3%。
采油二廠控制地質(zhì)儲量1688萬噸,細粉砂含量在70%以上。稠油細粉砂油藏具有“淺、薄、稠、松、小”的特點,采用蒸汽吞吐開發(fā)導致生產(chǎn)壓差大,生產(chǎn)過程中出砂嚴重,影響原油生產(chǎn)。
必須搬掉油井出砂這個擋在稠油開發(fā)面前的攔路虎。采油二廠的技術(shù)人員加強分析油藏特征和地質(zhì)潛力,持續(xù)規(guī)模推廣低成本防砂技術(shù),筑牢防砂“屏障”。
轉(zhuǎn)變思路 挖出效益油
新9303井是新莊油田泌淺93斷塊的一口采油井,由于出砂嚴重不能正常生產(chǎn)。技術(shù)人員分析認為該井油層物性、含油性均較好,且采出程度低,有較大挖潛潛力。
但是,新9303井井況較為復雜,屬小套管固井,且上部封堵層出砂,生產(chǎn)層夾層薄,應用擠壓充填防砂工藝風險大。面對這個難題,技術(shù)人員轉(zhuǎn)變思路,先化堵該井上部,然后利用400型泵車實施頂部循環(huán)充填防砂。采用循環(huán)充填防砂工藝,可將井筒用石英砂一次充填壓實,在近井地帶和篩套環(huán)空處形成連續(xù)穩(wěn)定的高強度砂體,從而解決出砂問題。該井于1月16日實施循環(huán)充填防砂工藝后,階段生產(chǎn)316天,增油699噸。
目前,采油二廠持續(xù)規(guī)模推廣循環(huán)充填防砂技術(shù),利用現(xiàn)有特車、工具,優(yōu)化施工工藝和攜砂液,節(jié)約施工費用23.6萬元。目前,采油二廠實施頂部循環(huán)充填21口井,有效率100%,階段增油2028.2噸。
優(yōu)化防砂工藝 激活關停井
新K16井是新莊油田南三塊的一口采油井,因含水率高于2016年12月被關井。結(jié)合新K16井油層條件,技術(shù)人員分析后,認為該井有一定的挖掘潛力,前期生產(chǎn)效果差主要受地層出砂影響。
新K16井地層出砂嚴重,吐砂速度快,應用常規(guī)頂部循環(huán)充填工藝易導致防砂管柱下不到位或充填前砂埋油層或管柱。面對這個“瓶頸”,技術(shù)人員綜合考慮防砂效果與費用,決定優(yōu)化防砂技術(shù),在施工工序上巧做“減法”,配套實施沖防一體化工藝。該技術(shù)下入沖防砂一體化管柱,若中途因出砂遇阻,可邊沖邊下,在充填結(jié)束后用充填服務管柱直接沖砂,不僅解決作業(yè)過程中管柱不能下到位的難題;且一趟管柱實現(xiàn)沖砂、防砂工序,減少作業(yè)占產(chǎn)時間。
新K16井于1月18日實施沖防一體化工藝,優(yōu)化后減少作業(yè)工期2天,減少起下管柱作業(yè)6趟,減少下沖砂管柱1次。目前,該井措施后生產(chǎn)310天,增油472噸,激活了關停井。
前11個月,采油二廠已實施沖防一體工藝15井次,有效率92.3%,增油1467噸,生產(chǎn)時率由38.7%提高到100%。
對癥下藥 筑牢防砂“屏障”
“單是改進工藝方案,我們就開了5次研討會。”在油田專家魏振國看來,細粉砂巖油藏主要分布的區(qū)塊,出砂問題有大同,更有小異。
科研人員不斷總結(jié)治理砂患失敗的教訓,注重在“小異”上做細文章。“工藝需要改進的部分,恰恰是我們對油井出砂問題認識不足、治砂手段選擇不對癥的部分。”魏振國說。
為此,工藝研究所成立低成本防砂技術(shù)攻關小組,對出砂井精挑細篩,對癥下藥,治理砂患。
針對中深井以及充填加砂困難、加砂量小的油井,技術(shù)人員優(yōu)化地面充填工藝和井下工具,通過優(yōu)化泵車、控制加砂砂比和攜砂液黏度,井下采用高精度繞絲篩管或精細篩管,提高擋砂效果,筑牢防砂“屏障”。目前,已在新K1106側(cè)1井、新K1104井、古泌1244等井應用,階段增油233.1噸,取得較好的效果。
針對注氮井在注氣及生產(chǎn)過程中反復沖擊人工井壁和井下工具,造成防砂管破裂、防砂失效的問題,技術(shù)人員優(yōu)化應用高強度、耐沖擊的復合篩管,延長措施有效期。目前,已在新2312井、樓31313X1井實施,階段增油114.2噸。
針對部分老井井況復雜,出砂后不能機械防砂,且傳統(tǒng)化學固砂工藝施工繁瑣且風險較大的情況,技術(shù)人員經(jīng)過多輪次分析后,決定開展低傷害樹脂固砂試驗。樓7608井實施后,產(chǎn)液量較穩(wěn)定,且固砂后油層滲透率保持較好。