一、研究背景
振動(dòng)篩是一種適合潮濕細(xì)粒級(jí)難篩物料干法篩分的振動(dòng)篩分機(jī)械設(shè)備,是目前國(guó)內(nèi)處理難篩物料的振動(dòng)篩分機(jī)械設(shè)備,主要用于中等粒度物料的分級(jí),具有運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、工作可靠、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易損件少、篩網(wǎng)更換方便以及篩分效率高和篩分效果好等特點(diǎn)。
近年來,礦井提煤煤質(zhì)變差,主要表現(xiàn)在:一是原煤灰分不穩(wěn)定,波動(dòng)較大,且總體灰分上升,中間密度物含量增大,給選煤廠組織生產(chǎn)帶來了較大困難;二是原煤中末煤含量逐漸增加,導(dǎo)致原有部分設(shè)備無法適應(yīng)現(xiàn)在的煤質(zhì),經(jīng)常出現(xiàn)故障,影響生產(chǎn)持續(xù)進(jìn)行。
二、主要內(nèi)容
新橋選廠采用傳統(tǒng)的跳汰選煤方式,其中,跳汰中煤經(jīng)過斗式提升機(jī)脫水后,利用溜槽內(nèi)壁的固定篦子進(jìn)行初步分級(jí),篩上物料進(jìn)入318破碎機(jī),破碎后摻配入末原或進(jìn)入末矸。隨著礦井煤質(zhì)變差,跳汰中煤末煤含量增大,斗提機(jī)脫水困難,導(dǎo)致煤質(zhì)濕黏,原有的固定分級(jí)篦子分級(jí)效果變差,經(jīng)常堵塞,需人工頻繁清理,且318破碎機(jī)處理量有限,大量末煤進(jìn)入318破碎機(jī),增大了破碎機(jī)的負(fù)荷,影響了破碎機(jī)的破碎效果,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)堵塞破碎機(jī),影響生產(chǎn)正常進(jìn)行。
經(jīng)過反復(fù)論證,新橋選廠決定采用振動(dòng)篩對(duì)中煤進(jìn)行分級(jí),以提高分級(jí)效率。但受現(xiàn)場(chǎng)空間限制,無法安裝大型振動(dòng)篩,小型振動(dòng)篩市場(chǎng)上無法直接購買,需向廠家訂做,價(jià)格昂貴,加工周期較長(zhǎng)。對(duì)此,該廠組織相關(guān)技術(shù)人員自主研發(fā)設(shè)計(jì)了YD1014小型吊掛式振動(dòng)分級(jí)篩,并投入使用。

三、主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
1、YD1014小型吊掛式振動(dòng)分級(jí)篩為廠自主研制,加工周期短,成本低;
2、無需對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行較大的改動(dòng),且分級(jí)效果較好,最大限度的節(jié)約了成本;
3、減少現(xiàn)場(chǎng)職工清理溜槽的頻率,降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度。
四、效果評(píng)價(jià)
吊掛篩投入使用后,分級(jí)效果較好,跳汰中煤細(xì)粒物料經(jīng)篩分后直接進(jìn)入下游系統(tǒng),降低了中煤破碎機(jī)的壓力,避免了破碎機(jī)堵卡事故,保證了中煤系統(tǒng)的正常運(yùn)行,消除了職工操作過程中的安全隱患。