220t/h循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行分析
1.前言
循環(huán)流化床鍋爐具有高效、低污染、低成本等特點(diǎn)。循環(huán)流化床的燃燒是介于層燃和室燃之間的一種燃燒技術(shù),是采用流
態(tài)化的燃燒,具有很多優(yōu)點(diǎn):⑴燃料適用性廣;⑵燃燒效率高;⑶燃燒強(qiáng)度大,溫度分布均勻;⑷由于采用低溫分級燃燒,高
效脫硫、煙氣SO2和NOX的排放量少;⑸負(fù)荷調(diào)節(jié)比例大;⑹灰渣綜合利用性能好。正是由于這些優(yōu)點(diǎn),近10年來我國的循
環(huán)流化床鍋爐得到了迅速的發(fā)展。但是縱觀我國循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行情況,故障率高、運(yùn)行周期短的問題已成為普遍現(xiàn)象。
主要表現(xiàn)在給煤系統(tǒng)故障、排渣故障、風(fēng)室漏料等。下面結(jié)合霍煤鴻駿鋁電公司電廠兩臺武漢鍋爐廠生產(chǎn)的220t/h循環(huán)流化床
鍋爐的運(yùn)行情況,分析一下循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行中常見的問題,并找出解決辦法。
2.設(shè)備概況
霍煤鴻駿鋁電公司電廠1、2號爐是武漢鍋爐廠生產(chǎn)的循環(huán)流化床鍋爐。系高壓、單爐膛、平衡通風(fēng)、自然循環(huán)汽包爐、膜
式水冷壁、采用汽冷式旋風(fēng)分離器進(jìn)行氣固分離室內(nèi)布置。鍋爐主要由四部分組成:燃燒室、高溫旋風(fēng)分離器、返料密封裝置
和尾部對流煙道。燃燒室位于鍋爐前部,底部為后墻水冷壁彎制的水冷布風(fēng)板和風(fēng)室。燃燒室后有兩個平行布置內(nèi)徑5米的高
溫旋風(fēng)分離器。密封返料裝置位于旋風(fēng)分離器下,與燃燒室和旋風(fēng)分離器相連接。燃燒室、旋風(fēng)分離器、和密封返料裝置構(gòu)成
了粒子循環(huán)回路。尾部對流煙道再鍋爐后部,煙道上部的四面及頂棚由包墻組成,其內(nèi)煙氣流程依次布置有三級過熱器和一級
過熱器,下部煙道內(nèi)依次布置有省煤器和臥式空氣預(yù)熱器,一二次風(fēng)分開布置。鍋內(nèi)采用單段蒸發(fā)系統(tǒng),下降管采用集中與分
散結(jié)合的供水方式。過熱蒸汽溫度采用兩級噴水減溫調(diào)節(jié)。鍋爐采用床下點(diǎn)火,水冷風(fēng)室下布置兩臺啟動燃燒器。每個燃燒室
裝有一只簡單機(jī)械霧化油槍。點(diǎn)火風(fēng)引自一次風(fēng)出口。點(diǎn)火時將一次風(fēng)加熱到900℃左右,耐火保溫層厚度為200mm。爐排
渣采用滾筒冷渣器,由鏈斗式輸送機(jī)送入渣倉。冷渣器布置在啟動燃燒器下面,并列布置三臺。為保證尾部受熱面良好的傳熱
效果在過熱器省煤器空氣預(yù)熱器處布置蒸汽吹灰器。鍋爐配有一次風(fēng)機(jī)一臺、二次風(fēng)機(jī)一臺、引風(fēng)機(jī)兩臺、高壓流化風(fēng)機(jī)兩
臺。2號爐于2005年2月17日經(jīng)過72小時試運(yùn)行投入生產(chǎn),1號爐于2005年8月13日經(jīng)過72小時試運(yùn)行生產(chǎn)。
3.存在的問題及分析
3.1燃燒器設(shè)計(jì)不合理、啟動時間長。
鍋爐采用床下點(diǎn)火方式,共布置2只油槍。每只出力900kg/h,可帶12%BMCR負(fù)荷。燃燒器混合風(fēng)按圓周方向分兩級送
入,每級16個風(fēng)口,與煙氣發(fā)生器軸線夾角60°送入。由于16個風(fēng)口風(fēng)量不均勻,造成火焰偏斜。將燃燒器配風(fēng)器燒損。為
避免燒壞配風(fēng)器,被迫將油槍出力降低為500kg/h。但啟動時間長達(dá)11小時。浪費(fèi)了大量燃油。采取的措施:采用薄料層啟
動。鍋爐正常運(yùn)行料層厚度保持在600~800mm。鍋爐啟動時料層加到500mm。采用微流化啟動方式。冷態(tài)試驗(yàn)最低臨界流
化風(fēng)量為100000m3/h,顯然較同容量等級循環(huán)流化床鍋爐臨界流化風(fēng)量偏大。為減少熱量損失,啟動時采用80000m3/h的
流化風(fēng)量,隨著床溫的升高逐漸加大風(fēng)量直至大于臨界流化風(fēng)量。提前投煤燃燒?;裘壶欜E鋁電公司電廠燃用的是霍林河露天
礦褐煤。由于褐煤燃點(diǎn)在250℃~450之間,所以不必等到床溫達(dá)到600℃時投煤。實(shí)踐證實(shí)平均床溫達(dá)到280℃就可以投煤燃
燒。床溫達(dá)到600℃時就可以斷油穩(wěn)定燃燒。這樣極大的減少了燃油量。對于燃用高著火溫度燃料的電廠,在鍋爐啟動階段可
以用褐煤做為引子煤,提高床溫。床溫達(dá)到設(shè)計(jì)煤種投煤溫度,再燃用設(shè)計(jì)煤種。采用褐煤做為引子煤是循環(huán)流化床鍋爐節(jié)油
技術(shù)措施方面非常有前途的方式。通過采用減小油槍出力、薄料層、微流化、提前投煤等手段達(dá)到機(jī)組快速、穩(wěn)定啟動,并減
少了啟動燃油消耗量。
3.2煤倉棚煤問題。
原因分析。煤倉棚煤、搭橋是循環(huán)流化床鍋爐最為常見的故障。從兩臺220t/hCFB爐運(yùn)行來看煤倉棚煤的事故率很高,最
高時每班多達(dá)20余次。嚴(yán)重威脅到機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。按照電力部門目前的設(shè)計(jì)要求,成品煤倉的容積應(yīng)能滿足鍋爐滿出力8小
時以上的儲煤量需求.成品煤堆積在錐形煤倉內(nèi)受到煤的擠壓,使煤粒之間、煤粒與煤倉壁之間產(chǎn)生摩擦力.越接近下煤口其摩
擦力和擠壓力越大.所以在下煤口約1m處的煤越輕易搭橋.另外在一定范圍內(nèi)水份越大,煤粒間的粘著力也越大.使煤的流動性
惡化.霍林河煤礦褐煤收到基水分30%,加劇煤倉棚煤故障。下煤口越小越輕易堵煤,德國要求下煤口寬度在燃用煙煤時大于
等于1000mm,燃用褐煤時大于等于1200mm,下煤口長度則小于1200mm,煤倉與給煤機(jī)相連接的部分的金屬斗加工成雙
曲線形.國產(chǎn)循環(huán)流化床鍋爐煤倉多為方體錐形,下煤口截面較小。采取的措施。1)在煤倉壁加裝壁式電振機(jī),定期振打。
2)煤倉加裝的液壓松動裝置。3)定期降低煤位。采取上述措施極大緩解了棚煤故障的發(fā)生。但未從根本上解決問題。設(shè)計(jì)
院應(yīng)充分考慮煤倉棚煤問題,將下煤口設(shè)計(jì)成雙曲線型。并考慮煤倉內(nèi)壁加裝聚乙烯塑料板等方法防止粘煤。
3.3給煤系統(tǒng)
給煤機(jī)燒損?;裘壶欜E鋁電公司電220t/hCFB鍋爐給煤機(jī)為耐壓稱重式密封皮帶給煤機(jī)。這種給煤機(jī)較螺旋給煤機(jī)和埋刮
板給煤機(jī)的可靠性高.但應(yīng)注重給煤口不宜正壓,否則高溫?zé)煔夥锤Z可能燒壞皮帶.機(jī)組投產(chǎn)以來有兩臺給煤機(jī)因水冷屏爆破和
煤斗漏眼燒損。應(yīng)對措施:1)落煤管加裝快關(guān)閥。給煤機(jī)出口雖已設(shè)計(jì)了電動閥,但為了增加給煤機(jī)安全性可在落煤管加裝
氣動快速啟閉閥,此閥與給煤機(jī)溫度聯(lián)鎖.當(dāng)給煤機(jī)超溫時此閥快速關(guān)閉,并聯(lián)跳給煤機(jī).2)設(shè)置播煤增壓風(fēng)機(jī)。
給煤機(jī)超溫。在機(jī)組調(diào)試期間出現(xiàn)了給煤機(jī)超溫現(xiàn)象.空氣預(yù)熱器進(jìn)風(fēng)加熱方式采用的是熱風(fēng)再循環(huán).再循環(huán)門不嚴(yán)勢必造成一
次風(fēng)機(jī)出口溫度過高.給煤機(jī)密封風(fēng)接于一次風(fēng)機(jī)出口造成給煤機(jī)超溫.被迫將熱風(fēng)再循環(huán)管路堵死.對于采用稱重密封皮帶式給
煤機(jī)的鍋爐,空氣預(yù)熱器進(jìn)風(fēng)加熱方式不應(yīng)采用熱風(fēng)再循環(huán)加熱。
給煤機(jī)與進(jìn)、出口電動閘板門DCS系統(tǒng)只是聯(lián)鎖啟動,沒有分部啟動功能。停止給煤機(jī)時為防止煤在給煤皮帶自燃必須將給
煤皮帶上的煤拉空.這時操作就必須到就地分步操作,非常不便。
3.4風(fēng)室漏床料。
2800×8800mm矩形水冷布風(fēng)板布置有855個大直徑鐘罩式風(fēng)帽,間距S1=S2=160mm,每個風(fēng)帽由連接管和風(fēng)帽頭兩部
分組成,風(fēng)帽采用四面?zhèn)认蜷_孔,孔徑Φ15.5mm。風(fēng)帽直接放在底座上,未采用任何連接。在運(yùn)行中因風(fēng)帽被風(fēng)吹翻,風(fēng)室
漏入大量床料被迫停爐多次。后采取風(fēng)帽與底座點(diǎn)焊,運(yùn)行情況大為好轉(zhuǎn)。制造廠如采用風(fēng)帽與底座羅紋連接不會發(fā)生風(fēng)帽被
一次風(fēng)吹翻的現(xiàn)象。
3.5布風(fēng)板布風(fēng)嚴(yán)重不均。
布風(fēng)板阻力過小,減弱了風(fēng)室均壓穩(wěn)流的作用。流化風(fēng)量在50000Nm3/h時,中部已完全流化,但前后墻基本處于靜止?fàn)?/p>
態(tài)。這樣就必須用較大流化風(fēng)量保證床料的正常流化。較高的流化風(fēng)量帶來的后果有如下:一.低負(fù)荷運(yùn)行比較困難只能帶到
30%B-ECR.此時床溫已降至650℃.二.鍋爐啟動時風(fēng)量大熱量損失較多,啟動速度慢.三.受熱面磨損加劇。四.風(fēng)機(jī)電耗增加。
除了改造風(fēng)帽還沒有更好的方法。
3.6測點(diǎn)問題
由于熱電偶溫度計(jì)價格昂貴,在密相區(qū)測點(diǎn)往往插入深度不夠。這就造成了溫度讀數(shù)偏離真實(shí)值。給運(yùn)行人員操作判定帶
來一定影響。這就要求測點(diǎn)必須插入爐膛100~150mm長度,考慮到磨損??稍跍囟壬霞友b防磨套管,既不影響傳熱又解決
了溫度計(jì)磨損問題。正壓區(qū)壓力測點(diǎn)經(jīng)常堵死,除采用防堵吹氣裝置外還必須定期吹掃。
3.7大型循環(huán)流化床鍋爐一般都設(shè)有加料系統(tǒng).一是用來啟爐鋪設(shè)底料以減輕人工勞動強(qiáng)度,二是灰倉儲備的灰渣可用在緊
急情況(風(fēng)室漏料、煤質(zhì)變化料層減薄等).褐煤有易破碎的特點(diǎn)燃燒后的爐渣都在6mm以下,基本不用篩選細(xì)顆粒就可以做
為鍋爐啟動的床料。在渣倉下部可直接一條管路至爐膛氣力輸送床料更為節(jié)省人力、物力。
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