長鋼煉鐵七高爐:小改造收效大
長鋼煉鐵廠七高爐加料區(qū)域通過對槽下球團(tuán)篩體進(jìn)行改造,提高了篩分效率,延長了設(shè)備使用壽命,有效降低了消耗。
七高爐槽下球團(tuán)篩采用懸臂篩網(wǎng)振動(dòng)篩,其使用壽命要求是8個(gè)月,但實(shí)際使用時(shí)間要小于8個(gè)月,主要原因是過篩的高溫球團(tuán)對篩體上的擋皮燒損嚴(yán)重,易造成漏料,導(dǎo)致部分合格粒度的球團(tuán)流失。這樣,一方面是增加了返礦,造成原料的浪費(fèi),同時(shí)篩分效率降低,入爐料合適粒度難以保證;另一方面篩體使用時(shí)間縮短,更換既需人力、時(shí)間,又會(huì)造成成本的增加。
針對這一問題,七高爐加料區(qū)域群策群力,最終決定對篩體進(jìn)行改造,改造過程中他們使用原有的鋼板,按照擋皮的尺寸進(jìn)行加工,由原來的硅膠材料換成現(xiàn)在的鋼板,并進(jìn)行補(bǔ)貼焊牢后,提高了篩分效率,降低了成品球團(tuán)的浪費(fèi),延長了設(shè)備的使用壽命,由原來不足8個(gè)月延長到兩年4個(gè)月,用實(shí)際行動(dòng)支持了降本增效工作的有效開展。