近期,陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鐵廠干部職工立足本職,兩眼向內(nèi),通過(guò)對(duì)配料混勻礦倉(cāng)圓盤實(shí)施技術(shù)改造,一舉成功解決了混勻礦倉(cāng)體反復(fù)粘料問(wèn)題,進(jìn)一步助推了燒結(jié)機(jī)長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。
該單位265㎡燒結(jié)機(jī)配料混勻礦倉(cāng)下料方式是大倉(cāng)下部安裝小倉(cāng),通過(guò)電子皮帶秤將物料運(yùn)輸?shù)酱髱?。但在下料過(guò)程中由于倉(cāng)體反復(fù)粘料,造成混勻礦下料量不穩(wěn)定,嚴(yán)重制約著該燒結(jié)機(jī)高效順行。
針對(duì)以上問(wèn)題,該單位通過(guò)拆除電子皮帶秤和小倉(cāng)裝置,撬除灌漿層,制作安裝配料混勻礦倉(cāng)底座,并在大倉(cāng)下部安裝振動(dòng)漏斗和圓盤給料機(jī),大帶上部安裝電子皮帶秤,成功解決了倉(cāng)體反復(fù)粘料問(wèn)題。改造后運(yùn)行良好,不僅混勻礦的下料量穩(wěn)定均勻,而且燒結(jié)礦的堿度穩(wěn)定率較改造前提高了2%,為該公司年直接創(chuàng)效380萬(wàn)元。