江西豐城礦務(wù)局電業(yè)公司樹(shù)立“節(jié)約就是賺錢(qián),利廢就是提效”理念,在節(jié)支降耗上動(dòng)腦筋,在回收復(fù)用上下功夫,取得了明顯成效,有力地推進(jìn)了企業(yè)脫困發(fā)展。
該公司使用的燃料主要是曲江礦井的工程煤,不僅含矸石多,且水分含量較高,矸石不僅不能燃燒,反而需要吸收消耗熱量,而工程煤中的水分同樣須通過(guò)吸熱烘干才能正常燃燒。面對(duì)這種情況,該公司加大揀矸力度,將矸石排除干凈,同時(shí)將工程煤鋪在地上暴曬,蒸發(fā)其中的水分,使燃料趨向較為理想的質(zhì)量,從而減少煤炭的摻配,今年以來(lái)減少煤炭投入100余萬(wàn)元。
該公司拉運(yùn)燃料及紅渣的皮帶有7條,全長(zhǎng)550米,由于全天候運(yùn)轉(zhuǎn),每月造成一定數(shù)量的皮帶吊架及長(zhǎng)、短托輥磨損。該公司組織人員對(duì)清理多年堆積的廢舊吊架及托輥,先將它們解體把有用的配件分解出來(lái),然后進(jìn)行補(bǔ)缺拼裝,共修復(fù)利用吊架126只、長(zhǎng)托輥108只、短托輥135只,節(jié)約資金7萬(wàn)余元。燃料運(yùn)輸線(xiàn)的破碎機(jī)轉(zhuǎn)子端板是易損件,過(guò)去效益好時(shí)每次損壞都是更換,近年來(lái)也是能修則不換新,今年以來(lái)修復(fù)端板26塊,節(jié)約資金41余萬(wàn)元。
該公司鍋爐燃燒產(chǎn)生的紅渣由一臺(tái)撈渣機(jī)、兩條皮帶運(yùn)出,紅渣經(jīng)撈渣機(jī)淋水后進(jìn)入到第一條皮帶,含硫帶水的紅渣在運(yùn)行過(guò)程中飛濺到第二條皮帶尾的軸承上,造成軸承嚴(yán)重腐蝕,3個(gè)月就需更換一次,同時(shí)皮帶上的濕紅渣粘性很強(qiáng),運(yùn)行中與皮帶、副滾筒產(chǎn)生摩擦,半年磨爛一條皮帶,一年磨通一只副滾筒。對(duì)此,該公司給第一條皮帶頭的下層皮帶安裝一組噴水清掃器,皮帶上粘附的紅渣被沖洗得干凈無(wú)遺,消除了摩擦現(xiàn)象;并在副滾筒后面加裝三塊擋渣板,使第二條皮帶尾的滾筒軸承得到了有效保護(hù),軸承壽命延長(zhǎng)到10個(gè)月以上,而皮帶、副滾筒至少可使用一年半,每年降耗20余萬(wàn)元。
該公司還對(duì)1﹟鍋爐實(shí)施技術(shù)改造,將爐膛內(nèi)埋管位置進(jìn)行了優(yōu)化,使燃料燃燒更加充分,并加裝了保溫層,減少了鍋爐的熱損失。改造后埋管的吸熱效果明顯提高,對(duì)燃料的質(zhì)量要求也下降了,燃料的熱值由過(guò)去不低于1300大卡,降低到1100大卡就可以穩(wěn)定燃燒,主蒸汽溫度也由過(guò)去只有420℃且不可控,提高到了450℃并實(shí)現(xiàn)了可控,促進(jìn)了機(jī)爐高位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,每月節(jié)約煤炭投入近20萬(wàn)元。