走進開灤集團蔚州礦業(yè)公司單侯礦的干法選煤廠,看不到與一般煤炭洗選廠伴生的污水和煤塵,而像走進了清潔的機械加工車間。
單侯礦副礦長劉國鋒介紹說,領導可以穿著白襯衣來這里檢查工作。他說,能這樣清潔,是礦上與干選設備的生產廠家唐山神州機械集團通力合作的結果。
單侯礦核定產能為每年175萬噸,產品屬長焰煤種,煤質不穩(wěn)定。要提高煤質,必須對原煤進行洗選。而該礦煤的特點之一就是矸石遇水即泥化,必須進行干法洗選。
唐山神州機械集團致力于煤炭干法提質技術的研發(fā)與推廣,是世界上最大的干法選煤設備研發(fā)制造基地。而最讓單侯礦看中的是,神州機械集團選煤設備設計的清潔生產環(huán)保理念。據了解,該選煤設備是靠空氣與煤粉的自身介質形成氣固兩相流,結合一定的激振力形成似流體狀態(tài)下的循環(huán)系統(tǒng),從而保證清潔環(huán)保生產。
2010年,單侯礦生產的170萬噸原煤全部入洗,使噸煤售價提高了30多元。同時,干法選煤保證了綠色環(huán)保,極大地了降低了粉塵和噪聲,不僅提高了職工的健康水平,還建立了和諧的地企關系。
但是,這樣的效果也不是一開始就有的,副礦長劉國鋒說,是廠方和礦方共同合作、不斷改造的結果。
開始使用設備時,由于封閉和輔助設施配套不好,加上工人對新設備性能掌握不好,粉塵嚴重,工人戴口罩都無法生產,最嚴重時能見度不足10米。礦上和廠方想辦法進行治理,首先有效地解決了跑冒漏風問題,在每個設備接口都加密封墊,打聚氨脂密封膠。為了防止設備運行中的灑、落、帶煤問題,礦上在設備節(jié)點將容易摩擦的受力點加裝了廢舊皮帶,既防塵又降噪。
在管理上,礦上在皮帶走廊沿線設置了自動噴霧裝置,有效地抑制了粉塵。每班交接班時,礦上都將設備用水沖刷一遍,停車時將風道里外清掃干凈,并增加了濕式除塵設備。原廠家的設計是布袋除塵后煤粉隨矸石排出,但由于這種設計與地理環(huán)境和廠房布置不適應,礦上在使用中建議改造設備。廠家在改造過程中摸索出了將煤粉作為產品回收的方法,既控制了煤塵,又增加了選煤產量和收入?,F在,廠方還在此基礎上形成了將回收的煤粉壓塊成型的技術。
在礦廠的通力合作下,單侯礦的干法選煤廠車間的粉塵和噪聲都大大下降。國家規(guī)定廠房粉塵濃度為每立方米5毫克,而他們只有每立方米0.53毫克。廠區(qū)外噪聲國家規(guī)定不得高于85分貝,而他們最高只有70分貝。