南屯礦選煤廠振動篩分設(shè)備自主創(chuàng)新出效益
南屯礦選煤廠黨員干部以“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動開展為動力,積極發(fā)揮黨員先鋒模范作用,充分發(fā)揮廣大黨員的聰明才智,提出了臟雜煤系統(tǒng)改造的“金點子”,解決了困擾選煤廠安全生產(chǎn)的“瓶頸”問題,為礦井創(chuàng)出了高效益。
自07年該礦取消選煤廠家屬手選工后,由于混合井和主井提升的毛煤篩分后,粒度大于260毫米的煤矸在回收轉(zhuǎn)運過程中,部分較軟的煤塊被砸碎,無法手選,只能通過刮板機底板開孔漏下,用裝載機、汽車轉(zhuǎn)運到煤場。因此這部分碎煤含有大塊煤矸影響煤質(zhì),儲存轉(zhuǎn)運過程中又對附近環(huán)境造成了嚴重的污染,是目前選煤廠環(huán)境最差的地點之一。為此,該廠班子多次深入現(xiàn)場分析研究,提出了在轉(zhuǎn)運刮板機西側(cè)安裝一臺撈坑斗提機的“金點子”,溜子由原來的4節(jié)改為8節(jié),篩縫d=50mm改為d=80mm, 80mm以下原煤直接通過原煤運輸系統(tǒng);含有大塊煤矸的碎煤運到240破碎機處理后進入242膠帶機,進入主洗系統(tǒng)洗選或進入混煤,徹底消滅了臟雜煤。同時將40T型溜子中間溜槽上開孔,每天過濾回收無法揀選的末煤、末矸、小顆粒塊煤約30~50 t,每年可為礦井增加效益640萬元。同時也節(jié)約了車輛使用和維修費用約20萬元。
此項系統(tǒng)改造已于9月底完工,系統(tǒng)改造后,該廠消除了臟雜煤和現(xiàn)場臟亂差現(xiàn)象,進一步提高了商品煤煤質(zhì)。此外,該廠黨員干部還提出了火車裝車自動減載系統(tǒng)改造,以此減輕工人勞動強度;原煤主廠房四樓234#235#振動篩進行封閉改造,創(chuàng)建標準化潔凈無塵車間;自動配煤改造,提高配煤質(zhì)量和效率三個“金點子”,三項技術(shù)改造正在實施中,預(yù)計今年年底全部完工。
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