近日,晉能集團長治公司中能煤業(yè)洗煤廠對重介車間精煤壓濾機壓榨系統(tǒng)進行了改造,在原有空氣壓榨系統(tǒng)基礎上,增加了水力壓榨系統(tǒng),并實現(xiàn)了高壓風與高壓水兩種壓榨介質的雙系統(tǒng)轉換,能夠有效提升壓濾機工作效率、保證精煤生產(chǎn)的連續(xù)性。
據(jù)介紹,洗煤廠精煤壓濾機主要用于對浮選精煤的脫水,壓榨過程是其關鍵環(huán)節(jié),原先采用高壓風壓榨,但該系統(tǒng)存在壓榨風壓力不穩(wěn)定、產(chǎn)品水分時高時低、壓榨后的排氣噪音較大等問題,為此,洗煤廠檢修人員在原先高壓風壓榨系統(tǒng)基礎上,增加了一套由水箱、壓榨水泵、進出水管路、氣動閥門構成的高壓水力壓榨系統(tǒng),并將高壓風進、排風管與高壓水進、出水管分別并聯(lián)接入壓榨系統(tǒng),管路上安裝閥門分別進行控制。
該水力壓榨煤泥回收工藝投入使用后,具有產(chǎn)品水分低、能耗低、無噪音污染、維護簡單等優(yōu)勢,同時雙系統(tǒng)的靈活轉換,避免了單一系統(tǒng)故障所造成的停機事故,確保精煤洗選連續(xù)穩(wěn)定。