日前,國家能源集團神東煤炭集團公司(以下簡稱“神東公司”)和三一重型裝備公司共同研發(fā)的純水支架,在神東公司錦界煤礦成功通過工業(yè)性試驗,進入正式投用階段。這一項重大科研成果,填補了國內外綜采主要設備使用純水介質的空白。
純水支架的投用,是神東煤炭公司科技引領發(fā)展的集中體現(xiàn),也是我國大型煤炭生產設備國產化和創(chuàng)新發(fā)展的又一例證。近年來,神東公司通過自主研發(fā)與聯(lián)合研發(fā)相結合,不僅為企業(yè)發(fā)展開辟新的路徑,更帶動了中國大型煤炭裝備設備市場的全面發(fā)展。
聯(lián)合研發(fā)純水支架 創(chuàng)新填補行業(yè)空白
從錦界煤礦井口乘坐下井專用車,在黢黑的巷道中穿行40分鐘,我們來到了距離地面超過100米的錦界煤礦綜采二隊的綜采工作面,這里也是純水液壓支架正在投用的地方。3.5米的采高面上整齊排列著152架液壓支架。與其他綜采工作面不同,這里地面上除了少許的水之外,并沒有見到其他煤礦常見的水面上漂浮的油漬。
“現(xiàn)在基本沒油污了。”錦界煤礦綜采二隊副隊長王振文坦言,以前支架使用乳化液時,由于存在跑、冒、滴、漏等問題,周邊地面都是油漬,而采用純水支架后變得干凈很多。而且純水沒有雜質,基本不需要更換配件,更減輕了工人勞動強度。
據(jù)了解,這套設備自今年8月28日正式投用以來,整套設備運行基本穩(wěn)定可靠。截至12月10日,工作面已累計推進超過1600米,生產原煤超過190萬噸。
三一重型裝備公司純水液壓支架項目經理劉文東說,純水系統(tǒng)封閉、介質清潔度是傳統(tǒng)乳化液系統(tǒng)無法比擬的,有助于降低液壓零部件故障率、提高生產效率、延長液壓零部件壽命、降低備件損耗。
錦界煤礦機電辦主任李寶珍介紹,采用純水支架,一方面能夠保護環(huán)境和地下水質,還能實現(xiàn)地下水重復利用。自8月投入使用以來,噸煤成本也節(jié)省了0.6元左右。
神東公司副總經理王海軍表示,目前在國內,支架是以乳化液為主,每年乳化液的消耗量大概在300至400萬噸,而這些乳化液最終排到地下,對水體污染非常嚴重。采用純水作為替代品,能夠最大限度減少水污染排放物,生態(tài)環(huán)保意義十分重大。
推動國產化“穩(wěn)扎穩(wěn)打”倒逼合作方“練就真功”
新世紀伊始,神東公司正式啟動了“國產化”工作,在核心技術、關鍵技術領域開展自主研發(fā)和科研攻關,先后經歷了零部件替代、部分替代和全面替代的過程,設備國產化循序漸進地進行。
經過多年的努力,神東公司采煤、掘進等相關技術達到國際領先水平,8.8米采煤支護設備、井下新能源車、智能化控制系統(tǒng)等一些列自主研發(fā)的整套裝備和技術填補了技術空白。
在裝備設備國產化過程中,收獲碩果的還有國內合作廠商。神東公司技術研究院總工程師宋立兵介紹,為了滿足神東的生產需要,倒逼著不少廠商逐漸掌握核心技術,不僅提高了自身市場份額,還提升了國內煤炭行業(yè)整體技術水平。特別是大柳塔煤礦7m、補連塔煤礦8m、上灣煤礦8.8m超大采高綜采工作面的設備全部采用了國內廠家的高端開發(fā)裝備,實現(xiàn)了中厚以上煤層開采“一次到位”,成為煤炭行業(yè)裝備制造和技術創(chuàng)新的引導者。
產學研用一體發(fā)展 規(guī)范塑造行業(yè)標準
圍繞煤礦前沿技術裝備提出的前沿性、前瞻性重要重大課題,神東公司通過產學研結合等方式,大力開展國產化、本土化創(chuàng)新研發(fā)制造,取得了一系列成果。
神東公司技術研究院院長助理賀荔介紹,通過與中國煤炭科工集團、中國礦業(yè)大學等科研院所及大型企業(yè)合作,開展了煤礦智能開采、8.8m超大采高液壓支架、煤泥浮選脫灰降硫等領域技術方向研究和核心技術攻關,提升了公司科技研發(fā)水平。
在神東公司高端項目開發(fā)部的項目經理單兆祿看來,由于全國各礦區(qū)條件、科研攻關、投入等要素各不相同,目前煤炭行業(yè)缺乏數(shù)據(jù)標準。 “我們正在致力于建設‘我出圖,你加工’的新型業(yè)務模式,形成業(yè)內的‘神東標準’。”
神東公司洗選中心工藝煤制部經理朱子琪自研究生畢業(yè)后,就來到神東公司鉆研清潔煤炭的加工利用。他通過分析煤炭的特性,發(fā)掘適合神東煤的產品。“我希望神東煤所蘊含的‘神東標準’成為流動在全球煤炭領域的‘神東符號’。”
神東公司副總經理王海軍表示,我國正從從煤炭生產大國向裝備制造大國邁進,逐漸實現(xiàn)從“跟跑者”到“領跑者”的轉變。作為煤炭生產企業(yè),神東公司要在學習歐美先進國家經驗的基礎上,不斷提升掌握核心技術和提升裝備制造和生產能力。