12月9日,由原材料公司、技術中心和煉鋼廠三家單位共同參與改造的合金篩分項目經試驗后,各項標準完全達到設計的預期目標,效果十分理想,改造取得了圓滿成功。
作為三家單位共同參與的合金篩分工藝,前期主要由煉鋼廠合金庫現場職工在汽車貨廂上架設篩網,對入廠合金進行篩分操作。此方式有幾方面不足,表現在汽車車廂里作業(yè)空間狹窄,離地距離高,對操作人員不安全;影響篩分效果,篩分兩袋以上合金時,合金易堆積在篩網尾部或篩網上,影響篩分效果;受車輛自身限制,必須有空車時才能進行篩分作業(yè),等候時間長,效率低等。
對此,煉鋼廠及時提出了整改意見,得到了相關部門的積極支持和重視,并委托煉鋼廠二準備車間自行進行項目設計和加工改造。改造設計著重于幾個方面,專設一個槽位進行篩分作業(yè),篩分操作全程轉至地面,在專設槽位兩側墻體穿插鋼管,用于篩網固定和支撐,篩網上架設操作平臺,利用現行篩網和收集的邊角廢料進行改造,最大限度節(jié)約成本,加裝廢舊底開斗收集粗顆粒合金,減少人工二次裝運,降低勞動強度等。
改造期間,二準備車間干部職工不等不靠,合理安排人員,充分利用生產間隙加班加點,全程提前了項目設計改造時間,于12月8日全部完成改造,12月9日進行現場合金篩分試驗后,獲得圓滿成功。
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